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应用案例
3550kW高压变频器在600MW机组引风机系统的应用
3550kW高压变频器在600MW机组引风机系统的应用
 

概述
    山西大唐国际运城电厂一期工程2X600MW直接空冷亚临界燃煤发电机组,自投运以来,机组运行稳定,但为了节能降耗、提高经济效益、减少对设备的磨损,在2009年8月和2010年4月分别对1#机组和2#机组共计四台引风机进行了变频技术改造,变频器选用了我公司生产的型号为HARSVERT-A06/420、功率为3550kW的高压变频调速系统。
系统介绍
2.1 系统各设备技术参数(见表1、表2、表3)


引风机技术参数:
2.2  HARSVERT-A06/420型高压变频器介绍:
2.2.1系统构成
    HARSVERT-A06/420高压变频器采用单元串联多电平技术,直接6.3kV输入,直接6kV输出。由移相变压器、功率单元和控制器组成,其典型结构如下图所示。

                                         图1 6kV系统结构图
    该系统由15个功率模块组成,每5个功率模块串联构成一相,三相Y连接,直接给6kV电机供电。
2.2.2输入变压器
      输入侧移相变压器将网侧高压变换为副边的多组低压,各副边绕组在绕制时采用延边三角接法,相互之间有一定的相位差。
   该系统变压器副边绕组分为5级,每级电压690V,相互间移相12°,构成30脉冲整流方式。这种多级移相叠加的整流方式,消除了大部分由独立功率模块引起的谐波电流,可以大大改善网侧的电流波形,使变频器网侧电流近似为正弦波,使其负载下的网侧功率因数达到0.95以上。
      另外,由于变压器副边绕组的独立性,使每个功率模块的主回路相对独立,其工作电压由各个低压绕组的输出电压来决定,工作在相对的低压状态,类似常规低压变频器,便于采用现有的成熟技术。各模块间的相对电压,由变压器副边绕组的绝缘承担,避免了串联均压问题。
2.2.3  功率模块
      移相变压器的每级副边绕组的输出作为每个功率模块的三相输入。功率模块是整台变频器实现变压变频输出的基本单元,整台变频器的变压变频功能是通过单个功率模块实现的,每个功率模块都相当于一台交-直-交电压型单相低压变频器。
     功率模块整流侧用二极管三相全桥进行不控全波整流,中间采用电解电容滤波和储能,输出侧为4只IGBT组成的H桥,电路结构如下图所示。

                                                                  图2 功率模块电路结构
2.2.4输出侧结构
    输出侧由每个单元的U、V输出端子相互串接而成星型接法给电机供电,通过对每个单元的PWM波形进行重组,可得到阶梯正弦PWM波形。这种波形正弦度好,dv/dt小,对电缆和电机的绝缘无损坏,无须输出滤波器,就可以延长输出电缆长度,可直接用于普通电机。同时,电机的谐波损耗大大减少,消除负载机械轴承和叶片的振动。当某一个功率模块出现故障时,通过控制使输出端子短路,可将此单元旁路退出系统,变频器可保持继续运行;由此可避免很多场合下停机造成的损失。
2.2.5控制系统
      变频器控制系统接收用户的控制指令(启动、停机、急停、频率给定等),对各功率模块进行触发、封锁、旁路等控制,使变频器提供相应的频率和电压输出。控制系统还对变频器各部件的状态(如各个功率模块、变压器、风机等)进行监控,提供故障诊断信息,实现故障的报警和保护。
      为了实现控制部分和高压部分完全可靠隔离,控制器与功率模块之间采用光纤通讯技术,系统具有极高的安全性,同时具有很好的抗电磁干扰性能。
2.3变频器的旁路开关柜:
  2.3.1 每一套引风机变频器配置一套手动旁路柜,直接控制变频器的输入输出,通过旁路柜的切换操作来实现引风机的工频、变频运行方式的切换。工频、变频侧隔离开关之间采用机械互锁和电气互锁相结合方式,安全可靠。
  2.3.2机组正常运行时,两台引风机同时采用变频方式运行。当引风机变频器出现严重故障时可手动旁路柜切换成工频方式运行,旁路柜具有明显断点,实现完全电气隔离,为变频器的检修提供了隔离措施。
  见图3中QF1为6kV高压断路器,QS11、QS12分别为变频器的输入、输出隔离开关,QS13为手动旁路隔离开关,闭合QS13,电机可以实现手动旁路运行。 
                               图3旁路柜
2.4  变频器的冷却方式:
      由于变频器本体在运行过程中有一定的热量散失,为保证变频器具有良好的运行环境,需要为变频器室配备独立的冷却系统。根据运电现场实际安装位置环境空气的清洁度、核算设备的发热总量、综合考虑冷却系统的改造费用和运营成本等因素,提出新型的冷却方案:变频器功率模块柜安装强制密闭冷却系统,该设备冷却效率高、节省电能、维护量小、无故障运行时间,改造费用与普通室内空调相当。
      强制密闭冷却系统与变频器功率柜一体化设计,附着于功率柜顶部。其制冷压缩机组安装于变频器配电室屋顶。该系统配置大小两个制冷压缩机组,并配有PLC调节运行,根据季节的变换,39℃投一台压缩机,温度达到41。5℃通过PLC投第二套压缩机,加强制冷设备的制冷量。当两台压缩机均发生故障时,运行环境温度达到43℃时,通过PLC解除电磁锁,打开变频器功率柜门,实现自然通风散热。
      强制密闭冷却系统能够保证变频功率柜始终处于33~40℃运行环境,避免环境温度和粉尘对设备的不利影响、节省电能、大幅度延长滤网更换周期减少现场维护量。
       除此之外,用户在大约130平米的变频室安装了四台10 P的柜式空调来控制环境温度,因此移相变压器的温度也被很好的控制在一个稳定的较低的温度。
3、引风机系统运行   
  变频调速系统电源取自6kV电压等级的主动力电源系统,根据运行工况按设定程序,实现对引风机电动机转速控制。

3.1  变频器调节方式
    正常情况下,静叶全开,引风机变频方式长期运转。高压变频器受DCS控制时分自动、手动两种方式。手动状态时,运行人员通过改变画面转速控制块控制高压变频器转速。自动状态时,根据DCS内部设定的炉膛负压定值、负荷自动控制高压变频器转速。风机变频运行时,“高压变频器重故障”联跳该风机的高压开关。
3.2  引风机调节方式
  3.2.1、变频调节。根据不同负荷下的风量、炉膛负压变化情况,调节引风机转速控制炉膛负压稳定。  
    3.2.2、静叶调节。负荷低时,系统就会采用静叶节流调节控制,以免风机抢风或高压变频器工频方式下静叶调节。

3.3引风机变频调速控制

                       图4 不同转速下的特性曲线图
   低频抢风:引风机不同转速下的特性曲线见图4,可以看出转速不同,相应的驼峰点和驼峰流量也不同。转速越低,驼峰点越向左移,驼峰流量越小,把不同转速下的驼峰点连接起来,就构成了一条曲线,曲线右侧为稳定工作区,曲线左侧为不稳定区。称驼峰流量为极限流量相应的驼峰点连接曲线称之为喘振抢风极限线。显然,只要在低频下,只要控制风机的流量,使其大于极限流量,则风机便不会发生抢风问题。或通过静叶节流,改变引风机管路特性以达并列点。发生抢风时,应将引风机静叶慢慢关闭以达到并列点,关闭时注意负压变化,再适当增大引风机频率,低频时尽量维持引风机在极限流量以上运行。
      启动并列:引风机启动,可以直接用变频方式,启动后出口门联开正常后,高压变频器自动从0hz开始升速到20hz,然后根据需要进行转速和静叶的调整,低负荷时并列引风机,最好通过风机静叶节流后,工频方式下并列以免抢风,并列成功后随负荷增加,再慢慢将静叶全开,再将频率降低,最后再将频率投自动。
4  变频器节能改造效果分析:
4.1  节能理论:

                                                           图5
      风机调整特性见图5。风机的正常工作点为A,当风量需要从Q1 调到Q2 时,采用挡板调节,管网特性曲线由R1改变为R2,其工作点调至B点,其功率为OQ2BH2’所围成的面积,其功率变化很小,而其效率却随之降低。当采用变频调速时,可以按需要升降电机转速,改变设备的性能曲线,图中从n1 到n2,其工作点调至C点,使其参数满足工艺要求,其功率为OQ2BH2 所围成的面积,同时其效率曲线也随之平移,依然工作在高效区。由于功率随转速3次方变化,故节能效果显著。

 Q1、 H1、 P1----风机在n1转速时的流量、压力、轴功率;
Q2、 H2 、 P2------风机在n2转速时的流量、压力、轴功率。
  由可知,风机的流量与其转速成正比,压力与其转速的平方成正比,轴功率与其转速的立方成正比。当风机转速降低后,其轴功率所需的电功率亦可相应降低。通过变频改变风机转速,n2/n1降低1/2,则P2/P1=1/8,由于轴功率与转速的三次方成正比,因此可节电87.5%,降低转速可大大降低轴功率。
4.2  节能效果分析:   
    在不同工况下,引风机系统
技改前、后实际运行参数见表4:

                                                   表4
  以近期负荷率 70%,结合上表估算到两台引风机每小时可节约电流280A
折合电量为: P=√3 UICOS∮=√3×6×280×0.857 = 2493.66kW/h   
该公司上网电价
0.3153kW/h,每小时节电约合人民币786.25元。按去年全年火电设备利用小时数5633小时计算442.894625万元/2台引风机,而改造2台引风机的成本为520万元,运行1.17年可全部收回成本。

4.3  其它性能分析:   
   引风机变频调速改造使得变频启动时,基本上无冲击电流,其电流是从零开始,随着转速的上升而增加,最大不会超过额定电流,这就消除了对电机的冲击力,解决了启动时大电流对电机的冲击,随着电机耗能的下降,电机发热量也随之减少,延长了电机的使用寿命。
变频调速运行时,由于低风量时的转速低,这就降低了风机及系统的噪声,改善了运行环境。同时变频运行时,引风机挡板全开,也减少了风道的振动与磨损。

5  结束语   
  通过以上介绍和分析,我公司3550kW变频器在600MW机组引风机上的改造节能效果是明显的,用户也是十分满意的。现在大唐国际运城电厂1#机组两套引风机变频器已稳定运行半年多,2#机组两套引风机变频器已安装调试完毕,马上投入运行。