改造方案
1、原窑尾高温风机的连接方式
电机—液力偶合器—风机。风量调节通过液力偶合器调速,开度为35%,风门开度为100%,就能满足生产的要求。电机为1400kW鼠笼电机,启动电流大,无法软启动,始终全速运行,电能浪费严重。
2、高温风机及电机的技术参数
风机型号 W6-2×29-4№30.5
风 量 460000m/h
进口风压 -7500Pa
转 速 960rpm
电机型号 YKK630-6
额定功率 1400kW
额定电压 6kV
额定电流 160A
功率因数 0.879
3、改造后窑尾高温风机的连接方式
电机—连接轴—风机。风门开度为100%,电机实现低速启动。
改造情况
1、变频器选型及性能特性
根据电机容量,选用高压变频器型号为:HIVERT-Y06/173(额定输出电流为173A,适配1400kW的异步电动机)。输入电压6kV,每相串联5个单元,过载能力120%一分钟,150%立即保护。
2、一次回路图(见图1)
旁路柜主要配置:3个真空接触器(KM1、KM2、KM3)和两个刀闸隔离开关K1、K2。KM2与KM3实现电气互锁,当KM1、KM2闭合,KM3断开时,电机变频运行;当KM1、KM2断开,KM3闭合时,电机工频运行。另外,KM1闭合时,K1操作手柄被锁死,不能操作;KM2闭合时,K2操作手柄被锁死,不能操作。
电机工频运行时,若需对变频器进行故障处理或维护,切记在KM1、KM2分闸状态下,将隔离刀闸K1和K2断开。
合闸闭锁:将变频器“合闸允许”信号串联于KM1、KM2合闸回路。在变频器故障或不就绪时,真空接触器KM1、KM2合闸不允许;在KM1、KM2合闸状态下,若变频器出现故障,则“合闸允许”断开,KM1、KM2跳闸,分断变频器高压输入电源。
旁路投入:将变频器“旁路投入”信号并联于KM3合闸回路。变频运行状态下,若变频器出现故障且自动投入允许,或者需要将电机从变频投入到工频状态运行(按下“工频投切”按钮),系统将首先分断变频器高压输入、输出开关KM1和KM2,经过一定延时后,“旁路投入”闭合,即工频旁路开关KM3合闸,电机投入电网工频运行。
保护:保持原有对电机的保护及其整定值不变。
3、二次回路及控制
控制器由光纤板,信号板,主控板,接口板和监视器组成,各部分之间的联系如图3所示。
4、控制方式
HIVERT变频器有3种控制方式:
◆ 本地控制:从变频器操作界面控制电机的启动和停机,并能完成变频器的所有控制。
◆ 远程控制:通过内置接口板接受来自现场的开关量控制。
◆ 上位控制:通过RS485接口,采用MODBUS通讯协议,接收上位DCS系统的控制。
常用两种设置方式:
◆ 本地设置:通过操作屏设置运行频率。
◆ 模拟设置:接收DCS系统0~10V或4~20mA模拟信号设置运行频率或被控量给定值。
节能分析
1、改造后测试数据
如表1所示(风门开度100%,回转窑投料180t/H)。
2、效益比较
高温风机改变频跳速后正常生产实测数据见表1,从表1可以看出,经变频改造后,在满足生产正常的情况下,风机的输入功率明显减少,每小时节电量为134.7kWH。
窑的运转率为92%,每年节约用电:365d×92%×24×134.7=1085574.24 kWH,综合电价为0.55元/kWH,每年节约电费:1085574.24×0.55=59.7万元,减少二氧化碳排放1000t左右。
3、高温风机改变频调速后对其他设备的影响
◆ 电机启动为低速软启动,减少了对电机和电网的冲击,延长了电机的使用寿命。
◆ 实现无级调速,避免了使用液力偶合器调速速度不稳的问题,也避免了夏天油温度高偶合器经常出现故障的现象。
◆ 提高了自动控制的能力。
◆ 电机的转速低,电机轴瓦的温度降低,解决了夏天轴瓦温度高的问题。
◆ 使用变频调速,实现了实时恒定运行,提高了系统的安全稳定性。
目前,HIVERT高压变频器在我公司已经使用1年多,运行期间没有发生任何故障。HIVERT高压变频器不但操作方便、维护量小,也增强了运行的安全可靠性,节能效果显著,大大提高了我公司的经济效益。
▲表1 改造后测试数据
改造后
|
改造后
|
|
电机电流/A
|
120
|
95
|
功率因数
|
0.86
|
0.95
|
电机功率/kW
|
1072.5
|
937.8
|
电机转速/r min-1
|
933
|
848
|
电机定子电压/kV
|
6
|
6
|
▲图2 变频器系统控制原理图
▲图1 高温风机一次回路图